Moldex3D模流分析之飞绿产品的流动不平衡改善了99%!

 

 大纲

飞绿团队以多模穴、短周期、高良率、较少的后加工为目标进行食品储物罐的量产开发,并采用阀式热浇道以减少料头及避免冷料造成外观瑕疵。然而,采用阀式热浇道却产生了转角效应,导致流动不平衡,并引发结合线、包封及热晕痕问题。飞绿团队藉由Moldex3D一系列的仿真分析,成功确认问题成因,并验证解决对策,顺利克服问题,达成稳定24小时连续性生产的目标。

挑战

流动不平衡
包封与结合线
热晕痕
解决方案

以Moldex3D充填分析及Hexa-based网格技术,找出改善流动平衡的方法

效益

克服外观瑕疵
成型良率改善99%
稳定生产
案例研究

本产品为一透明储物罐(图一),材料为AS,尺寸为140mm * 140mm * 210mm。模具为双模穴设计,采阀式热浇道系统,从底部开始充填。该制程规画为高量型产品,且需要满足24小时连续生产的需求。虽然使用阀式热浇道系统及优良的冷却水路设计,能有效改善表面缺陷并缩短成型时间,但仍会因为流动不平衡而产生缝合线、包封和热晕痕等问题。

 

图一 产品: 透明储物罐

根据Moldex3D的模拟结果,确实有侦测到流动不平衡现象(图二)。进一步观察温度结果剖面,可发现因为熔胶绕过阀针而产生转角效应,导致高温熔胶大部分往外侧分布,并延续至成品(图三)。

 

图二 由Moldex3D的流动波前等值线(左)可看出流动不平衡现象,且与实验结果(右)相符。

 

图三 观察温度剖面,发现熔胶通过阀针(左)后产生温度分配,并延续至成品(右)

仿真结果与实验验证皆清楚地显示,阀针是影响流动平衡的关键。因此飞绿尝试透过CAE快速验证修改阀针长度和移除阀针的结果后,发现移除阀针后流动平衡有明显的改善(图四),实际成型验证亦与分析结果吻合(图五)。

最后飞绿透过翻转式流道设计,缩小了熔胶通过浇口后的温度差异(图六),并改善了流动平衡(图七)。

 

图六 透过流道翻转设计,通过阀针后的温度差异减少(左),进而改善流动平衡(右)

 

图七 设计优化后,流动平衡明显改善(右)

飞绿团队透过Moldex3D的分析及一系列低成本的实际验证,找出造成产品问题的根本原因,并藉此改善了阀针设计,使得流动不平衡不良率从100%降低至0%;实际生产总不良率降至0.05%,避免无效的生产和成本的浪费。

结果

透过Moldex3D的流动及Hexa-based网格技术,飞绿工程师能够仿真产品的流动不平衡现象、找出引发转角效应的原因,并呈现高解析的温度分布情形。此外经由比对模拟分析和实验结果,也证实阀针的设计是造成流动不平衡的关键。Moldex3D协助飞绿团队优化流道设计,降低熔胶通过阀针后的温度差异,进而改善流动平衡。

 

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科盛科技股份有限公司成立于 1995 年,主要从事塑料模流分析软件 Moldex3D 的开发及销售。总公司座落于新竹县竹北市台元科技园区,并在台北、台中、台南、东莞、苏州、厦门、泰国、美国等地设立办事处或分公司,负责当地市场的业务开发与客户服务。 科盛科技成立的宗旨在于开发应用于塑料注射成型产业的模流分析软件系统,以协助塑料业界快速开发产品,降低产品与模具开发成本。公司英文名称为 CoreTech System,意味本公司以计算机辅助工程分析 (CAE) 技术为核心技术 (Core-Technology),发展相关的技术与产品。 主要的研发与技术团队系源于国立清华大学化工系 CAE 研究室,于 1995 年以原研发与技术团队为骨干成立本公司,致力核心技术与软件开发,推出 Moldex3D 专业模流分析软件,营销国内与世界各地。由于 Moldex3D 模流分析产品在高阶功能方面较国外竞争产品优良,加上在地服务优势以及本土化、国际化的策略运用,目前在国内用户超过数百家,市占率超过80%。 近年来更积极开拓国际市场,已在美国、欧洲、日本、韩国、南非、澳洲、纽西兰、新加坡、马来西亚、香港、泰国...
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